告别“大药方” 从胜利油田孤岛采油厂精细管理看注聚过程的价值潜力
2026-05-19 09:10 海报新闻
加药加得少了,化学驱产量会受影响吗?

胜利油田孤岛采油厂一组数据给出答案:2025年,孤岛厂采油管理三区化学驱药剂量同比减少1068吨,化学驱自然递减率同比下降3.1%。
孤岛厂化学驱注聚井年产油150万吨,占全厂原油产量的60%以上。近年来,孤岛厂进一步解放思想,以做实油藏经营为核心,变革运行和考核机制,注聚和采油实现“价值一体化”,化学驱投入产出比大幅提高。

过去,注聚技术服务中心(以下简称注聚中心)的重心在“注”,考核的是注入量、黏度等过程指标;采油管理区的重心在“采”,盯着产油量、自然递减率等结果指标,算注聚这本账的意识在增油量里被冲淡了。
问题逐渐显现:所有注聚井平均发力,高产井组和低效井组资源投放区别不明显;两者联动不够,注入参数出现异常时,采油侧往往不能第一时间获知并调整生产对应;药剂成本与增油效果缺乏联动考核,投入产出账算不细。

如何破题?考核指挥棒必须跟着效益转向。采油厂提出“价值一体化”思路,取消对注聚中心的注入量考核,改为考核增油量和成本控制指标;管理区既要看增油量也要管药剂成本,注聚中心绩效直接与管理区增油效果挂钩。利益绑在一起,大家自然往一处使劲。


